隨著生產(chǎn)發(fā)展的需求,以及新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用和軋機軋制能力的提高,精軋機軋輥箱燒軸瓦的問題與生產(chǎn)之間的矛盾日益突出。更換一個輥箱,耗時大約3~4h。這樣,一方面制約生產(chǎn)不能保證生產(chǎn)順利進(jìn)行;另一方面增加設(shè)備損耗和備件消耗,增大成本支出,不利于市場競爭。由于高速線材精軋機經(jīng)常出現(xiàn)軋輥箱燒軸瓦的現(xiàn)象,困擾著日常生產(chǎn)的正常運行。下面從維修方式、提高管理理念方面尋找解決問題的方法。
1機械方面1.1定期軸向、徑向間隙檢測
精軋機的齒輪軸是安裝軋制輥環(huán)(軋輥)的輸出軸。該部件軋制中,起著重要作用。這根軸由軸瓦和軸承定位。所以,一旦出現(xiàn)軸向、徑向間隙偏大,就會影響軋制質(zhì)量,甚至引起燒軸瓦事故。
1.1.1軸瓦溫度監(jiān)測
精軋機軋輥箱齒輪軸的軸瓦,每個點都有溫度檢測元件,通過儀表進(jìn)人PLC控制,軸瓦溫度隨時顯示在主控室的顯示屏上。所以,點檢員每天將軸瓦溫度記錄在電腦之中,并制定軸瓦溫升規(guī)律曲線圖,查找、分析可能存在的問題,制定軋輥箱更換周期,以及檢修計劃。做到預(yù)防預(yù)知性維修,把問題消滅在萌芽狀態(tài)。
1.1.2振動、聲音變化
振動和聲音的變化,也是對精軋機傳動箱、軋輥箱等是否損壞的一個判斷措施之一。有經(jīng)驗的點檢員,就能夠根據(jù)振動和聲音的變化,對故障做出相應(yīng)的判斷。
1.1.3密封
齒輪軸的軸向密封如果不好,就會有冷卻水濺到軸瓦和軸承上,冷卻水中的微小顆粒,會加劇軸瓦和軸承的磨損,甚至是破壞。為了防止冷卻水進(jìn)人軋機,必須真正做到勤檢查和更換,確保密封良好。檢修輥箱蓋板以及箱面的各個結(jié)合面的密封也是很重要的,這樣可以防止冷卻水的侵入。
1.1.4動平衡
精軋機的輸出軸轉(zhuǎn)速很高,有的達(dá)到6000r/min以上。所以,齒輪軸的動平衡至關(guān)重要。一般機加工零部件基本考慮了這個問題。但多數(shù)都存在輥環(huán)帽與齒輪軸不同心。這種偏心,在高轉(zhuǎn)速的情況下,破壞了動平衡。所以,將其進(jìn)行改造,用止口定位即可讓輥環(huán)帽與齒輪軸同心。
1.1.5跟蹤管理
把軋輥箱、齒輪軸實行編號管理。用于跟蹤哪個軋輥箱、哪個齒輪軸,存在哪些問題,適合使用到哪個SLNA。高轉(zhuǎn)速的軋機,配置的軋輥箱和齒輪軸要求很高,安裝的軋輥箱、齒輪軸是經(jīng)過精心挑選的,不存在任何缺陷。這樣,有了更為可靠的保證。
1.1.6定期拆檢和設(shè)備檢修安裝精度
有了以上措施,還要定期對傳動箱、軋輥箱開箱檢查,能夠看到的部位,一定檢查。實踐證明:及時觀測,動態(tài)管理會提前發(fā)現(xiàn)存在的問題。檢修中的安裝精度也至關(guān)重要。必須嚴(yán)格按照圖紙?zhí)峁┑陌惭b精度數(shù)據(jù),一步一步地完成,不能出現(xiàn)差錯。軸向定位的措施一定要可靠。另外,檢修時,要注意動作的輕重,否則會對設(shè)備造成影響。
2潤滑方面
2.1油品污染
潤滑系統(tǒng)的污染問題,是軸瓦和軸承慢性磨損和直接損害的主要原因之一,也是造成軸瓦燒壞、軸承破壞的重要原因之一。所以,認(rèn)真地分析系統(tǒng)污染的各種途徑,采取一些措施。其中主要是在潤滑系統(tǒng)中增加了“離線全流回油過濾系統(tǒng)”。這種過濾形式可使回油及油液內(nèi)的污染物100的經(jīng)過過濾器,使得過濾器能最大限度地攔截污染物。改進(jìn)后的系統(tǒng)油液清潔度可始終穩(wěn)定在NAS16388級以上的范圍內(nèi)。這樣,從系統(tǒng)角度,基本上解決了污染問題。
2.2定期清洗油箱
清除油品中的微小顆粒。盡管過濾精度很高,但一些微小顆粒,由于直徑很小,10m的過濾精度也不能夠過濾掉。所以,它們對設(shè)備仍然存在著很大的危害。這部分顆粒有磁性過濾器漏掉的金屬粉末和冷卻水帶進(jìn)系統(tǒng)的軋制中產(chǎn)生的氧化鐵粉末。這種粉末使油品程灰黑色。這些微小粉末在油中與受過高強度擠壓后生成的氧化物等雜質(zhì)親和,逐漸形成油泥。所以要定期徹底清洗油箱底部的各種雜質(zhì)、油泥。
2.3定期化驗
定期對油品進(jìn)行化驗,通過化驗結(jié)果來確定維修周期。同時,避免由于過濾網(wǎng)等保護設(shè)備失真時,帶來的污染危害。這樣做,對系統(tǒng)油品清潔度,增加了一層保護。
2.4防止冷卻水侵入潤滑系統(tǒng)
油中如有水則使油的潤滑性能大大降低,必然影響軸瓦的使用壽命,導(dǎo)致燒軸瓦。由于機械密封的破壞、冷卻器管道的漏水等原因,可能造成系統(tǒng)進(jìn)水。所以,在停產(chǎn)期間自由沉淀后放掉游離水,在運行狀態(tài)中使用油水分離設(shè)備主動去掉溶解水。同時,利用較長的停產(chǎn)檢修時間,對冷卻器進(jìn)行打壓試驗,驗證是否漏水,防患于未然。保證機械密封的可靠性,防止冷卻水的侵入。
3操作運行方面
先進(jìn)的設(shè)備管理理念要求在精軋機的運行方面也應(yīng)采用先進(jìn)的管理方式,提出操檢合一。簡單地說,就是操作工參加設(shè)備點檢。因為,每個操作工都是設(shè)備的直接使用人,他們對設(shè)備在運行中存在的微小變化和異?,F(xiàn)象等,能夠最直接、最快速地反映出來。所以,操檢合一是很重要的。
a)操作工在控制操作的過程中,同時監(jiān)測軸瓦溫度的顯示,一旦有異常問題,立即向維修人員匯報。
b)操作工發(fā)現(xiàn)有非規(guī)律性的異常溫升報警,可以立即停車,請維修人員檢查、確認(rèn)設(shè)備是否存在問題。這樣可以避免更大的設(shè)備損害。
c)運行中,操作工可以根據(jù)日常積累的經(jīng)驗,判斷設(shè)備存在的一些問題,再歸納在一起,向設(shè)備維修人員反映,安排檢修。
4管理成果
經(jīng)過長時間的摸索,在解決精軋機軋輥箱燒軸瓦方面取得了一些收獲。除了其它因素,如新齒輪軸的試用、備件質(zhì)量等影響帶來的斷軸、燒軸瓦等故障,基本上解決了這個難題。